王維興指出,2016年前8個月,鋼協會員單位入爐焦比升高3.70kg/t,噴煤比下降1.90kg/t,燃料比升高1.08kg/t,煉鐵工序能耗升高0.94kgce/t,休風率升高1.02%,熟料比下降5.83%。各煉鐵企業之間技術經濟指標的差距在拉大,節能減排工作遇到阻力;連原指標先進的某國有大型鋼鐵企業的入爐焦比也升高了5.31kg/t,燃料比升高了5.12kg/t,這更說明了問題的嚴重性。
2016年前8個月,鋼協會員單位有56家企業鐵產量下降,下降20%以上的企業有16家。同期,各單位統計的高爐年平均燃料比為527.57kg/t,比2015年升高1.08kg/t。這一時期,各單位統計的高爐焦比升高3.70kg/t,小焦比下降0.22kg/t,煤比下降1.90kg/t,實際燃料比應是升高1.58kg/t。
與2015年同期相比,有31家企業的燃料比在升高。一些企業因高爐原燃料質量惡化、熱風溫度變化、操作水平變化等因素,焦比和煤比同時升高,使燃料比升高。同期,有15家(jia)企(qi)業(ye)出(chu)現(xian)了(le)焦(jiao)比(bi)升(sheng)高(gao)幅(fu)度(du)大(da)於(yu)煤(mei)比(bi)降(jiang)低(di)的(de)幅(fu)度(du),使(shi)煉(lian)鐵(tie)燃(ran)料(liao)比(bi)升(sheng)高(gao)。出(chu)現(xian)這(zhe)種(zhong)情(qing)況(kuang)有(you)多(duo)種(zhong)原(yuan)因(yin),主(zhu)要(yao)的(de)原(yuan)因(yin)是(shi)高(gao)爐(lu)生(sheng)產(chan)順(shun)行(xing)不(bu)好(hao)而(er)被(bei)迫(po)采(cai)取(qu)的(de)措(cuo)施(shi),是(shi)不(bu)經(jing)濟(ji)的(de)。目(mu)前(qian),焦(jiao)比(bi)升(sheng)高(gao)是(shi)在(zai)入(ru)爐(lu)鐵(tie)品(pin)位(wei)升(sheng)高(gao)1.55%的條件下產生的,升高的企業麵廣,一些特大型企業都升高,說明問題嚴重。

2016年前8個月,鋼協會員單位高爐噴煤比為141.30kg/t,比2015年同期下降1.90kg/t,是shi近jin年nian煤mei比bi下xia降jiang幅fu度du較jiao大da的de一yi年nian,且qie下xia降jiang的de企qi業ye數shu目mu較jiao多duo。提ti高gao噴pen煤mei比bi是shi高gao爐lu煉lian鐵tie技ji術shu進jin步bu的de中zhong心xin環huan節jie。在zai一yi般ban爐lu料liao質zhi量liang條tiao件jian下xia,噴pen煤mei比bi應ying大da於yu130kg/t,低於1000℃熱風溫度的高爐是不適宜噴煤的。
同期,各單位高爐熱風溫度為1140.80℃,比2015年同期降低25.40℃。與2015年同期相比,有30家企業熱風溫度升高;有36家企業熱風溫度降低,甚至有單位風溫僅為891.29℃。熱風溫度偏低,與國外先進水平相差80℃~120℃,這也是我國煉鐵燃料比偏高的主要原因之一。
同期,各單位高爐入爐品位為57.35%,比2015年同期提高1.55%。據統計,2016年前8個月,有40家企業的高爐入爐品位得到提高,有26家企業的入爐品位在下降。
同期,各單位進口鐵礦石6.69億噸,比2015年同期升高9.2%;其價格連續下降,有利於購買高品位鐵礦石。專家認為,高爐煉鐵如果采用低於50%品位的鐵礦石,即使白給也不能要。因為渣量太大,不經濟,高爐能源環保指標均會惡化,建議不要再購買低於60%品位的進口礦。
同期,各單位高爐休風率為3.47%,比2015年同期上升1.02%。高爐休風率低是高爐能夠生產穩定順行的主要標誌,是高爐操作水平高和設備運行狀態良好等方麵的綜合體現。
認真分析原因 采取對應之策
專家分析、查找了煉鐵技術指標退步的原因,初步提出了一些解決辦法。
yishishengchanjishushuipingtuibu,qiyuanyinjibaokuojiaotanzhiliangehuadeyinsu,youbaokuoshengchanguanlidengfangmiandewenti,yingrenzhenjinxingfenxi。benlairulutiepinweishenggaoyouliyuliantiezhibiaodegaishan,danshi,meitanhejiaotanjiagedeshangzhang,shiliantieyongjiaotanzhiliangchuxiantuibu。liru,youdeqiyejiaotanM40下降0.11%,M10上升0.26%,含硫量上升0.02%,是其高爐指標惡化的主要原因。
二是麵對熱風溫度下降較多,造成噴煤比下降、焦(jiao)比(bi)升(sheng)高(gao)的(de)態(tai)勢(shi),必(bi)須(xu)想(xiang)方(fang)設(she)法(fa)提(ti)高(gao)熱(re)風(feng)溫(wen)度(du)。其(qi)首(shou)要(yao)的(de)技(ji)術(shu)措(cuo)施(shi)是(shi)解(jie)決(jue)熱(re)風(feng)爐(lu)的(de)設(she)計(ji)缺(que)陷(xian)問(wen)題(ti),尤(you)其(qi)是(shi)近(jin)幾(ji)年(nian)引(yin)進(jin)的(de)頂(ding)燃(ran)式(shi)熱(re)風(feng)爐(lu),具(ju)有(you)提(ti)高(gao)風(feng)溫(wen)的(de)潛(qian)力(li),但(dan)存(cun)在(zai)錐(zhui)形(xing)拱(gong)頂(ding)多(duo)向(xiang)應(ying)力(li)集(ji)中(zhong)的(de)設(she)計(ji)缺(que)陷(xian),使(shi)熱(re)風(feng)爐(lu)出(chu)現(xian)熱(re)風(feng)出(chu)口(kou)局(ju)部(bu)高(gao)溫(wen)、發紅、嚴重的大麵積垮塌。這是導致風溫降低的重要因素,必須得到徹底的結構優化,分散集中的應力,使受力結構合理、穩定,才能保障長期穩定的高風溫。
同時,耐火材料的品位和質量選擇、築爐質量、烘爐、涼爐、安全操作等也是影響風溫穩定的因素。其他措施包括:縮小熱風爐拱頂在燒爐和送風時的溫差在100℃左右或以內,熱風爐送風時間要控製在40min~60min;熱風爐蓄熱磚要用高蓄熱麵積、通孔通風率較好的高效格子磚(格子磚換熱麵積應在48m2/m3~55m2/m3,孔徑25mm~30mm為最佳,換熱麵積大,且不容易出現因孔徑太小而堵塞和阻力增大的問題),並塗上能吸熱、高輻射的材料;提高熱風爐廢氣溫度(達到400℃~450℃),單燒高爐煤氣的熱風爐采用煤氣和空氣雙預熱技術;解決好目前普遍出現的三岔口高溫、漏風、垮塌難題,使高爐和送風係統能夠使用和接受高風溫等。

